今年以来,龙钢公司轧钢厂棒材三线从降低设备误机及成本消耗入手,积极开展技术改造及设备维护,助力节能增效轧制工作稳步推进。
巧改造,破难题,降低误机保生产
该单位冷床移钢小车连板关节轴承最初设计为深沟球轴承,由于冷床区域温度较高,且小车运行频繁,轴承易磨损,造成移钢小车卡死,严重影响生产。技术人员经过与轴承厂家沟通,决定将移钢小车连板关节轴承改造为高硫轴承,具有无滚珠且耐磨的特点,改造后轴承不易磨损,不会出现抱死情况,避免了因移钢小车损坏导致冷床堆钢的现象。
高科技,云监测,分秒监控保设备
主机列减速机作为轧钢系统核心设备,以往都是人工点检,采取目测、耳听、触摸等方式检测其运行状态,并每天用专业仪器测量其振值及温度,这种点检方法存在点检效率低、检测不全面等弊端。
为解决此问题,该单位成功将在线监测系统运用在主机列减速机状态检测中,通过给减速机上安装传感器,实现24小时无间断、高效智能地对减速机状态进行监测。当减速机振值、温度超出额定范围,计算机端会立即发出报警,且运行状态越差,报警级别越高,技术人员可根据数据曲线对设备故障提前预判,利用日常定修时间对故障进行处理,有效减少了设备误机,实现了从传统的“坏了再维修”转变为“预控维修”,为技术人员提供了准确的设备运行状态、有力的数据支撑,同时提高了点检效率,为后期设备维护工作指明了方向。
减强度,降消耗,智能润滑降成本
棒材三线万向轴托架轴承及轧辊轴承原采用人工加甘油,存在油料浪费、员工劳动强度大等问题。同时,由于加油量不均匀,易导致托架轴承及轧辊轴承损坏。经技术人员研究,决定将托架轴承及轧辊轴承润滑并入油气润滑系统,采用分配器将稀油分配到各托架及轧辊轴承内部,电气采用自动化系统控制加油周期及加油量。改造后效果明显,不仅减轻了员工劳动强度,而且每年可节省油料费用13万元。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
广告商城平台化:传播易做大做强已成趋势
2020-11-17 14:32:12 更新 阅读
-
移卡(09923.HK)发布2022年年度业绩 收入超预期
2023-03-28 14:53:57 更新 阅读
-
移卡公布2022年到店电商业绩 GMV同比增长733.1%
2023-03-28 11:37:49 更新 阅读
-
视频面试——社恐福利!不用见面也能拿offer
2023-03-23 13:39:39 更新 阅读
-
1+X无代码研习营:让无代码助力软件开发团队释放
2023-03-16 14:48:09 更新 阅读
-
ChatGPT之后 标贝科技关于如何为预训练大语言模
2023-03-15 17:52:37 更新 阅读
-
云原生安全,会有一个较大的潜在市场|统信软件
2023-03-15 17:51:39 更新 阅读